改造后数字化龙门创新的优越特点:
龙门刨工作台直流调速系统的改造:
改造后的龙门刨工作台直流调速系统采用的是英国欧陆公司生产的SSD 590直流驱动装置。SSD是具有当代水平的全微机化工业直流电机调速驱动器,输出电流范围在15A~5000A,全系列产品还具有控制、监控、保护和串行通讯的功能。 SSD 590分单象限和四象限两种配置,单象限驱动器仅能实现正向运行,四象限驱动器则是完全可逆的,这两种配置的驱动器均能实现对电机速度和转矩的全面控制,四象限驱动器也可以对正反向逆行全面控制。
SSD 590还有一系列可供拥护随意设定的参数,此参数数据有些来自外部,如速度给定、转矩给定、速度反馈以及电机的各种特性参数等,同时配备I/O接口,可以方便的与外部设备结合,以满足各种调速的需要,用SSD 590中的180A和一台50kW的直流电机,来完全取代直流发电机组和交磁扩大机,从而实现了工作台的无级调速、自动加减速、以及自动换向等动作。
2.用PLC实现龙门刨床的其他动作的电器自动控制。本改造采用FX2N-80MR PLC完成龙门刨床自动进给刀、抬刀、横梁升降、横梁夹紧放松、刀架快速移动以及工作台的加速、换向等各种动作的正常运转。
3.采用圆光栅编码器完成工作台的行程设定。在支流电机的轴上安装有圆光栅编码器,通过编码器A相、B相脉冲计数与PLC内的计数器和SSD 590的I/O接口完成工作台的前进、后退、加减速、换向,以实现工作台自动往复的行程设定,从而取消了工作台过去的加减速开关、换向开关,同时也减少了故障。
4.改造后的全数字龙门刨控制系统的特点:
1).该数字直流传动装置能耗低,效率高,其效率可达到0.99以上,而直流发电机组只有0.7左右。
2).调速性能高。这种全数字直流调速装置是一种高精度传动张制,以其自身的优点使整个主传动控制系统的精度、调速范围、快速性能有了很大的改善,从而提高了加工能力及其加工质量。
3).结构简单,可靠性高。与交磁扩大机组相比,全数字可逆直流调速装置可减少60Kw直流发电机一台,70kW交流电动机一台,交磁放大机一套,同时大大减少了占地面积,并使控制系统结构简单、体积缩小;而且能量一次性转换,使能耗降低,效率大大提高。
用先进的可编程控制器取代繁杂的交直流继电器控制系统,使元件减少,连线减少,大大提高了系统的可靠性,同时维护也十分方便。
4).装机水平高,具有完善的保护功能。系统具有良好的保护和监控功能,PLC有自身的输入/输出监控指示灯,而全数字直流调速装置则更有良好的保护监控功能,且具有故障存储记忆,自适应参数优化等多种功能。
5).免维护,改造后,系统中的全数字直流调速装置和可编程控制器不需要维护,提高了系统的作业效率,减少运行成本。
6).改造后,由于取掉了交流机组,因而可无噪音运行。
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